第169章 吸取教训 (第2/2页)
孟庆仁喊我去办公室出了工艺流程,他又拿下来给腾师傅检查,没问题后他签字,就给车间送了过去。
车间就进入备料准备,配料、制粒、压片,三个工段正式生产的准备工作。
腾师傅带着倪芳彬和我,孟庆仁也跟着,我们都领取了无菌衣,跟正式员工一样进行更鞋、除尘、更衣、杀菌的相关检查,然后进入工作岗位,开始关注操作层面的细节管控。
石科长、付世凯、包国辉则穿他们自己的工作服和工作鞋,也是全程跟踪、监管,每天结束工作后,我们按顺序更换无菌衣和鞋子,换好自己的衣物后,到办公室参与总结和讨论。
杜厂长只参加每天下午工作结束后的讨论会,倾听大家各自的所见所闻和意见建议,多次提醒大家一定注意卫生控制和操作规程的遵守,以及技术难点的掌握。
因为量不大,平均半天一个批次,总共做了四天,所有的检验都合格后,进入包衣工序,但是因为付世凯掌握的技术很弱,最后变成了我和倪芳彬带人上阵;腾师傅指导我们所有的人,车间岗位俩人、倪芳彬和我,四个人操作一台包衣机,总共干了十三个小时才结束。
其实我和倪芳彬也是第一次操作大机器,相比实验室的迷你机,费力气是一方面,另外一个是片子在锅内滚动效果比小机器要好很多;但是因为糖浆量和滑石粉量不容易掌握,出来的片子的包衣,是不平的。
第二天当我们拿着不太平滑的片子出来开会的时候,大家是哭笑不得,就是能做了,做下来没问题,但是外观是不符合规定的。
包好的糖衣片晾二十四小时后,车间进入内包装阶段,我们实验室的几个人就撤回了,腾师傅开始让我苦练包衣技术。
然后车间各工序工作人员,在石科长和付世凯、包国辉的带领、孟庆仁的陪同下,开会分析所有岗位的岗位职责、操作规程,另外还讨论记录的各岗位的技术要点、难点,形成文字资料装订成册,作为试行标准,开始下发执行。
车间各工序再次进行二次空白片的练兵训练,这次片重调高,做了三批次,所有的检验均通过之后,腾师傅、倪芳彬和我又到了车间包衣工序,参加包衣工作,这次以工人操作为主,我们为辅,一个是学习一个监督,达到片重要求后,结束包衣工作,这次的效果比之前要好!
这次试验,内包只需包装一半的空白片,剩下的,腾师傅指导大家如何洗片,回炉重做,重做的程序一个是到包衣阶段,另一个就是到洗到素片,粉碎后作为原料投入使用。
我们几个人又把洗好的片子晾干,检测水分合格后,重新放入包衣机,重新包衣一次。
我们给洗好的片芯包衣的时候,新产品的文号正式下发了,腾师傅建议孟庆仁和石科长看库存原料还有多少,可以在车间做中样了。
第二天,忙活一天半夜的我们几个人,看着略显平滑的糖衣片的外表,轻轻的松一口气。
孟庆仁把我和倪芳彬抽调回技术科和实验室,开始给新品下工艺流程,这个是需要核对之前的试验数据的,跟做空白片不同,是一丁点问题都不能有的。
我们俩一个人找出之前的试验记录,一个开始编写工艺,按照组方计算所需原料和辅料,全部整理好后,给腾师傅做最后的把关,都没有问题了,拿过去给孟庆仁检查,他核对无误签字后,送杜厂长审批签字,本厂制剂第一个正式工艺流程诞生了。